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随着制药企业规模扩大,原有废水处理站逐渐不足以满足需求。某中药制药企业原处理站设计能力为 300m³/d,而未来废水排放量将增至 500m³/d,为解决这一矛盾,需对原有处理站进行扩建改造,通过优化工艺 “加强” 解决能力,确保中药制药废水达标排放。
中药制药废水源于药材洗泡、蒸煮、冲洗及制剂等环节,成分复杂且处理难度大,具体特性如下:
:核心污染物为悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)与氨氮,实测多个方面数据显示,COD 浓度高达 10000mg/L,SS 浓度 4000mg/L,色度超 300 倍,远超常规工业废水污染强度;
:BOD₅与 CODcr 比值较低,意味着废水中难降解有机物占比高,单一生物处理难以高效降解;
:受药材批次、生产的基本工艺调整影响,废水的 COD、SS 浓度及排放量会出现显著波动,对处理系统的抗冲击能力有一定的要求较高。
这些特性决定了中药制药废水需采用 “预处理 + 主体处理 + 深度处理” 的组合工艺,单一处理方法没办法实现达标。
结合企业废水特性,本次扩建改造以 “物化预处理 + 生物处理” 为核心路线,通过多种工艺协同,解决高浓度污染、氨氮去除等问题,具体方法及原理如下:
混凝气浮法是中药废水预处理的关键环节,最大的作用是去除大量悬浮物与部分 COD,减轻后续生化处理压力,其原理分为两步:
:向废水中投加混凝剂(如 PAC),混凝剂会中和废水中胶体颗粒的表面电荷,使原本稳定分散的胶体失去稳定性,相互碰撞集结形成细小絮体;
:通过气浮装置向水中通入大量微气泡,微气泡会与混凝形成的絮体结合,形成 “水 - 气 - 污染物” 三相混合体。由于絮体与气泡结合后的整体密度小于水,会逐渐上浮至水面,最终通过刮渣装置将其分离去除。
该工艺对中药废水的处理效果非常明显,可使 COD 去除率达 50%,SS 去除率超 80%,且具有投资少、能耗低、工艺简单、维修方便的优势。但需注意,混凝气浮法无法有效去除可溶性有机物,需后续工艺进一步处理。
经混凝气浮预处理后,中药废水的 COD 浓度仍较高,且含有大分子污染物(如药材中的纤维素、多糖等),单一好氧生物处理难以高效降解,因此需引入厌氧生物处理工艺,核心采用 UASB 反应器,其原理与优势如下:
:UASB 反应器分为反应区与三相分离区两部分 —— 底部的反应区为厌氧微生物(如产甲烷菌、酸化菌)提供生存环境,微生物通过水解、酸化、产甲烷三个阶段,将废水中的高浓度 COD(尤其是大分子有机物)降解为甲烷(CH₄)、二氧化碳(CO₂)等;顶部的三相分离区则实现气(甲烷)、液(处理后废水)、固(厌氧污泥)的分离,甲烷可收集作为生物能源,污泥回流至反应区继续发挥作用。
:UASB 反应器可在高 COD 浓度下稳定运行,COD 去除率高,能有效分解大分子污染物;同时具有能耗低、运行成本低的特点,还可回收沼气,实现资源再利用。
但需注意,厌氧生物处理的出水水质无法直接达标,仍需后续好氧工艺进一步净化。
中药废水含有一定量的氨氮,若仅去除 COD 而忽视氨氮,仍不足以满足排放标准。本次改造采用缺氧 - 好氧(A/O)工艺,在降解残留有机物的同时实现生物脱氮,其原理分为两步:
:缺氧环境下,异养菌将废水中的悬浮污染物与可溶性有机物水解为有机酸,把大分子有机物分解为小分子有机物(如淀粉分解为葡萄糖),不溶性有机物转化为可溶性有机物,为后续好氧处理创造条件;同时,反硝化菌会将后续好氧段回流的硝态氮(NO₃⁻)还原为分子态氮(N₂),实现氮的去除。
:好氧环境下,自养型硝化菌将废水中的氨氮(NH₃-N 或 NH₄⁺)氧化为硝态氮(NO₃⁻);部分好氧菌进一步降解缺氧段产生的小分子有机物,降低 COD 浓度。处理后的废水部分回流至缺氧段,为反硝化提供硝态氮,形成脱氮循环。
通过 A/O 工艺,可同步实现有机物降解与氨氮去除,解决中药废水的复合污染问题。
本次扩建改造并非简单增添设备,而是基于原有工艺的 “加强” 与优化,整体流程为:中药废水→格栅预处理→混凝气浮(预处理)→UASB 厌氧反应器(主体处理)→A/O 工艺(脱氮 + 深度降 COD)→深度处理(如活性炭吸附)→达标排放。
工艺设计逻辑围绕 “分阶段降解、针对性处理” 展开:先通过混凝气浮去除易分离的悬浮物与部分 COD,降低后续生化负荷;再用 UASB 处理高浓 COD 与大分子污染物,解决核心污染问题;最后通过 A/O 工艺同步去残留有机物与氨氮,确保各项指标达标。
从预期效果来看,改造后处理站日解决能力将提升至 500m³/d,出水 COD、SS、氨氮浓度可满足《制药工业让水受到污染的东西排放标准》(GB 21904-2008)要求,同时通过 UASB 沼气回收,降低部分运行成本,实现环保与效益的平衡。
在中药制药废水处理站扩建改造领域,漓源环保凭借近 20 年工业废水治理经验与专项技术积累,为公司可以提供 “定制化方案 + 全流程落地” 服务,成为上述类型改造项目的可靠支撑,具体优势体现在三方面:
针对中药废水 “高浓 COD、高 SS、难生化” 的特点,漓源环保提供专项技术优化:
:研发 “高效溶气气浮设备”,优化微气泡生成系统,气泡直径控制在 5-10μm,与传统设备相比,SS 去除率提升 10%-15%,同时定制 PAC 与 PAM 复配药剂,减少药剂用量 20%,降低运行成本;
:采用 “三相分离器 + 颗粒污泥驯化技术”,提升厌氧微生物活性,COD 去除率稳定在 85% 以上,沼气产率提高至 0.35m³/kgCOD,且通过智能控温系统,解决低温度的环境下厌氧效率下降的问题;
:搭建 “DO-ORP 联动监控平台”,实时调整缺氧段碳源投加量与好氧段曝气强度,氨氮去除率超 92%,同时增强系统抗冲击能力,应对中药废水水质波动时,出水达标率仍保持 100%。
漓源环保提供 “前期诊断 - 方案设计 - 设施安装 - 调试运维” 全周期服务,贴合扩建改造项目需求:
:通过连续 72 小时水质监测,精准分析中药废水的 COD、SS、氨氮波动规律,结合企业原有处理站设备现状,避免 “盲目扩建”,最大化利用原有设施,降低改造投入;
:提供模块化设备设计,如可移动式 UASB 反应器、集成式 A/O 单元,缩短施工周期 30%,减少对企业正常生产的影响;同时安排专业团队驻场调试,确保工艺参数优化到位;
:配备远程监控系统,实时监测处理站出水水质与设备正常运行状态,出现异常时 2 小时内响应;每季度现场巡检,提供微生物活性检测、设备维护等服务,保障系统长期稳定运行。
漓源环保已完成 30 余个中药及化学制药废污水处理项目,其中某中药企业(日处理 500m³)扩建改造项目与本文案例高度契合:通过 “混凝气浮 + UASB+A/O” 工艺,改造后出水 COD<100mg/L、SS<30mg/L、氨氮<5mg/L,运行成本控制在 3.5 元 / 吨水,同时沼气年回收效益超 8 万元,实现 “环保达标 + 降本增效” 双赢。
依托专项技术、全流程服务与丰富案例经验,漓源环保可快速响应中药制药企业废水处理站扩建改造需求,为企业解决水质难题,助力公司实现绿色合规生产。
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